在涤棉混纺织物高温印染中,活性染料与碱剂(NaOH 30g/L,pH≥13)反应生成CO₂泡沫,130℃热熔染色时泡沫堆积导致布面色差与白斑。某大型印染厂使用原消泡剂时,强碱环境下耐温性不足,消泡活性衰减60%,残泡率高达22%。
推出KMT-2008,实现三重性能升级:
氟硅改性聚合结构:C6氟碳链与聚醚硅氧烷嵌段共聚,在pH 12~14条件下表面张力保持≤22mN/m;
高剪切自乳化:耐5000s⁻¹剪切力,130℃热处理后无油相分离,避免织物硅斑;
动态抑泡技术:一次性添加0.3‰即可持续抑泡120分钟,超越传统产品3倍时效。
客户在溢流染色机替换SAG-PHD消泡剂后:
KMT-2008添加量0.25‰(原消泡剂需0.5‰),残泡率降至3%以下;
布面色差ΔE从4.8优化至0.9,一次染色合格率提升至98.5%;
耐碱批次稳定性达50次以上,消泡剂消耗量年降38吨。
适用于浸轧机、喷射染整等高温强碱工艺,兼容分散/活性染料体系。
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