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在油气分离环节,分离器内因压力骤降和温度波动,轻烃气体从原油中逸出形成泡沫层,导致“假性液面”现象。这不仅使液位控制失效,更造成油水分离不彻底,后续脱水工艺负荷倍增。以羊三木油田为例,其高黏原油在分离器中形成的泡沫层厚度可达1.2米,分离效率下降40%,脱后原油含水率超标。
破坏泡沫弹性结构:有机硅改性成分渗透泡沫液膜,抑制表面活性剂的自修复能力,使泡沫在机械剪切下迅速坍塌;
加速液膜排液:降低气液界面张力至28mN/m以下,促进液膜变薄破裂,消泡响应时间缩短至15秒内;
高温稳定性:在80~120℃的分离温度范围内保持活性,避免传统消泡剂高温失活问题。
假性液面波动幅度从±30%降至±5%,液控阀调节频次减少70%;
原油处理量提升32%,脱后含水率稳定在0.8%以下;
因泡沫携带造成的原油损失量下降90%,年节约成本超200万元。
凯密泰克消泡剂可直接注入一级分离器进料管线,无需稀释。持续抑泡时间达48小时,大幅降低加注频次,适用于海上平台空间受限场景。
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