在溶剂型油墨高速印刷过程中,微米级气泡会导致印品出现“针眼”“白点”,尤其在使用酯类、酮类强溶剂时更为严重。江苏某凹印油墨企业曾因气泡缺陷导致印刷废品率高达12%,切换至凯密泰克KM-8006(丙烯酸酯聚合物型非硅消泡剂)后实现突破:
微泡消除率>98%:添加0.3%后墨槽泡沫层厚度从15mm降至0.5mm;
印刷适应性增强:
印刷速度从200 m/min提至280 m/min;
印品表面张力维持38 mN/m,避免反粘现象;
体系兼容性:与硝化棉、聚氨酯树脂相容,无缩孔或浮色风险。
KM-8006通过低表面张力(<24 mN/m)快速渗入泡沫液膜,其分子中的疏水链段破坏气泡弹性膜,而气相二氧化硅协同刺破泡沫1。该结构避免有机硅类消泡剂导致的“鱼眼”缺陷,且在酮酯溶剂中保持稳定分散。
该企业在PET薄膜印刷油墨中添加0.4% KM-8006,经三辊机研磨后测试:
初始消泡时间从>120秒缩短至25秒(ASTM D892-13模拟测试);
印刷后针眼缺陷归零,客户投诉率下降90%;
溶剂回收系统泡沫量减少70%,降低VOCs处理负担。
建议在调漆阶段加入,以丙二醇甲醚醋酸酯(PMA)1:3预稀释后缓添,避免过量导致墨膜润湿性下降。储存温度≥5℃,使用前需低速搅拌活化。
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