磷酸浓缩工段因料浆固含量>30%、温度>100℃,传统消泡剂易高温失活,泡沫携带的杂质在蒸发器壁形成硫酸钙垢层,导致传热效率衰减40%6。贵州某磷酸企业浓缩装置曾因泡沫问题面临:
蒸发器结垢周期<30天,每次清洗停产48小时;
消泡剂添加后料浆黏度上升8%,泵送能耗增加。
采用凯密泰克KM-788(聚醚酯-硬脂酸盐复合体系)后:
蒸发效率提升:传热系数从980 W/(m²·K)升至1120 W/(m²·K);
防结垢性能:蒸发器清洗周期延长至90天,垢层厚度<1mm;
黏度控制:浓缩料浆黏度稳定在120 mPa·s以下(70℃测量)。
KM-788分子中含耐高温极性基团,在110℃强酸环境下持续抑泡>4小时。其硬脂酸镁载体吸附胶体杂质(如氟硅酸盐),减少蒸发器壁沉积物生成,同时降低固液界面张力,抑制黏度异常上升。
该企业在42% P₂O₅浓缩系统中添加0.25% KM-788(按进料量计):
蒸汽消耗降低18%,年节约燃煤成本120万元;
浓缩系统真空度稳定在-0.085MPa(波动<5%);
消泡剂残留氟含量<50ppm,不影响磷酸品质。
投加工位:蒸发器进料泵前管道注入;
配伍禁忌:避免与阴离子分散剂同步投加,间隔≥10分钟;
应急方案:泡沫异常增高时,用工艺水稀释10倍后冲击添加0.5kg/m³。
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