在浙江宁波某汽车连杆压铸厂,12台数控机床共享50m³集中供液系统。2023年Q3起,加工车间频繁出现批量性尺寸超差:
痛点表现:铝合金连杆关键孔径波动达±0.15mm(要求±0.05mm)
根源诊断:供液池泡沫层厚达40cm,导致冷却液喷射压力不稳定
经济损失:月度报废件超2,800个,损失约24万元
泡沫成分分析:检出切削液含9.7%乳化油及铝屑悬浮微粒
专用消泡剂注入:在供液池循环管路加装自动添加装置,按0.25%比例持续注入KM-070消泡剂
工艺参数优化:将喷射压力从1.2MPa提升至1.5MPa增强泡沫破除
供液池泡沫层降至3cm以下
关键孔径波动收窄至±0.03mm
月度报废件减少至120个
年综合效益提升182万元
“连续三个月孔径CPK值从0.82提升到1.68,这是产线三年来最稳定的加工状态。”
——宁波XX连杆制造 生产总监 陈工
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